Publicado: Mié Jun 03, 2026 9:51 am
por Kurt_Steiner
fuente https://grokipedia.com/page/Caproni_Campini_N.1

Sistema de propulsión a reacción
El sistema de propulsión a reacción del Caproni Campini N.1 empleaba un diseño híbrido en el que un motor de pistón alternativo convencional impulsaba un compresor axial multietapa para introducir aire en una cámara de combustión y generar el empuje, diferenciándose así de los turborreactores basados ​​en turbinas. Esta configuración, desarrollada por el ingeniero Secondo Campini, se basaba en la potencia mecánica del motor, en lugar de los gases de escape, para mantener la compresión, lo que resultaba en un sistema que producía empuje mediante combustión continua sin una sección de turbina.

El motor principal era un Isotta Fraschini L.121 R.C.40 V-12 refrigerado por líquido, con una potencia nominal de 900 caballos de fuerza, acoplado directamente a un compresor de conducto de tres etapas montado en la parte delantera, capaz de girar a 18 000 rpm. El compresor, que funcionaba como un sistema de ventilador axial de baja presión, aspiraba aire ambiente y elevaba su presión antes de canalizarlo hacia la cámara de combustión, donde se inyectaba combustible diésel, se mezclaba con el aire comprimido y se encendía para generar gases de escape a alta velocidad expulsados ​​a través de una tobera convergente-divergente. Esta configuración permitía el empuje primario del escape del reactor, complementado por un mecanismo de postcombustión que inyectaba combustible adicional en el flujo de escape para mejorar el rendimiento durante el despegue o las operaciones a alta velocidad, lo que resultaba en un empuje máximo de aproximadamente 7,1 kN.

En términos operativos, el motor a reacción evitaba las tensiones térmicas de los álabes de la turbina al mantener una sección de compresor "fría", con la adición de calor ocurriendo después de la compresión en la cámara de combustión, lo que simplificaba los requisitos de materiales, pero imponía penalizaciones de eficiencia debido a las pérdidas mecánicas del pistón y limitaba la velocidad del compresor en relación con las demandas de flujo de aire. Las pruebas en tierra demostraron la viabilidad del sistema, ya que el compresor por sí solo proporcionaba suficiente empuje del ventilador entubado para el rodaje a baja velocidad, aunque el vuelo completo dependía del motor a reacción encendido para la propulsión. La dependencia del diseño de la compresión accionada por pistón, si bien era innovadora para 1940, limitaba inherentemente la relación potencia-peso y la escalabilidad en comparación con las alternativas de turborreactor emergentes, dado que la potencia del motor limitaba directamente el flujo de aire.

Innovaciones y compromisos clave
El sistema de motor a reacción del Caproni Campini N.1 representó una innovación temprana en propulsión al utilizar un motor de pistón Isotta Fraschini L.121 RC.40 de 900 caballos de fuerza para accionar un compresor de ventilador entubado de tres etapas, que aspiraba y presurizaba el aire canalizado a través del conducto del fuselaje antes de mezclarlo con combustible en una cámara de combustión para su expulsión hacia atrás, generando empuje sin turbina de gas. Esta configuración permitió demostrar principios similares a los de un reactor utilizando tecnología de pistón ya consolidada, logrando un empuje estático de aproximadamente 727 kgs.

Un avance adicional fue el postquemador rudimentario integrado en el conducto de escape, que permitía la inyección y el encendido de combustible suplementario para aumentar la velocidad de los gases de escape y proporcionar empuje adicional, un concepto que posteriormente se perfeccionó en los motores turborreactores. La tobera de área variable en la cola optimizaba el flujo de escape, contribuyendo a una aceleración controlada durante las pruebas en tierra y los vuelos.

Estas características conllevaban importantes desventajas, incluyendo ineficiencias mecánicas del eje de transmisión que unía el motor de pistón al compresor, lo que generaba pérdidas de transmisión y un exceso de peso debido a los componentes alternativos, resultando en una relación empuje-peso subóptima. Las limitaciones de altitud del pistón restringían el funcionamiento fiable por debajo de los 4.000 metros, mientras que el rendimiento general se limitaba a 375 km/h, más lento que muchos contemporáneos impulsados ​​por hélice, y el postquemador solo ofrecía ganancias de velocidad incrementales en medio de demandas de combustible exorbitantes que reducían la autonomía. Tales limitaciones subrayaron el papel del motor a reacción como un callejón sin salida transitorio, suplantado por los turborreactores autosostenibles.

Imagen
https://www.youtube.com/watch?v=r4j6s3zRdNY